SiO2

 

Fe

 

Mn

 

SiO2

 

Fe

 

Mn

 

 

 

۹۲/۳۸

 

۵۰/۶۱

 

۹۳/۵۰

 

۹۲/۲۵

 

۷۹/۱۲

 

۶۱/۲۳

 

۷/۴۷

 

۲۱۷

 

پرعیار

 

 

 

۰۸/۶۱

 

۵۰/۳۸

 

۰۷/۴۹

 

۰۹/۳۷

 

۳۰/۷

 

۷۴/۲۰

 

۳/۵۲

 

۲۳۸

 

باطله

 

 

 

۱۰۰

 

۱۰۰

 

۱۰۰

 

۷۶/۳۱

 

۹۲/۹

 

۱۱/۲۲

 

۱۰۰

 

۴۵۵

 

متوسط (خوراک)

 

 

 

نتایج حاصل حاکی از جدایش نامناسب کانی­های سبک و سنگین توسط جیگ برای این محدوده ابعادی می­باشد. مشاهده می­ شود نیمی از منگنز به باطله منتقل شده که می ­تواند به دلیل درجه آزادی کم کانی منگنز در این دانه­بندی و درگیری آن با کوارتز باشد. در مورد گانگ سیلیکاته علی­رغم انتقال بخش عمده­ای از آن به باطله ولی عیار آن در اثر درگیری با کانی­های منگنز و آهن­دار در محصول پرعیار هم­چنان بالا است. لازم به ذکر است که با شستشوی مجدد محصولات با جیگ، افزایش چندانی در عیار و بازیابی بدست نیامد. در جمع­بندی از آزمایش­های انجام شده با جیگ مشاهده می­ شود که در بهترین وضعیت شاخص­ های ارزیابی عملیات جدایش شامل ضریب پرعیار کردن[۲۲] و ضریب غنی سازی[۲۳] برای محصول منگنز به ترتیب برابر ۱/۲ و ۰۷/۱ است که نشانه عدم کارایی لازم جدایش کانی­ها در این ابعاد توسط جیگ است. لازم به ذکر است که هر چه مقدار شاخص اول به عدد یک نزدیکتر و هرچه شاخص دوم عددی بزرگ­تر باشد مطلوب­تر است.
مقاله - پروژه
۴-۳ نتایج آزمایش­های میزلرزان
۴-۳-۱آزمایش اول
محدوه­ی ابعادی ذرات : ۱۰۰۰- ، ۳۰۰+ میکرون
شرایط آزمایش:
شیب میز ۶ درجه
دبی جامد خشک ۳۰۰ گرم بر دقیقه
جدول۴-۲: آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی (۱۰۰۰- ۳۰۰+) میکرون

 

 

توزیع %

 

عیار %

موضوعات: بدون موضوع
[دوشنبه 1400-08-10] [ 11:18:00 ق.ظ ]